一、項目背景及要求
(一)項目背景
該項目主要為鋰電池行業(yè)項目,主要對極片(正極以及負(fù)極)對極片位置進(jìn)行焊機(jī)耳以及包膠操作,對后續(xù)卷繞機(jī)加工的原料進(jìn)行的生產(chǎn)
(二)項目要求:
1、生產(chǎn)效率:1分鐘35pcs
2、穩(wěn)定性:除所需原材料以及長時間動作出現(xiàn)傳感器檢測到位出現(xiàn)的報警問題外,機(jī)器動作不能出現(xiàn)無問題報警
3、精準(zhǔn)度:極片焊接位置,貼膠位置進(jìn)度不能大于50絲,糾偏處理精度要保證收放卷對其度適宜,在焊接以及貼膠位置的前后對其度要一致
4、自動化:除人為需要更換材料外,額外時間機(jī)器將自動動作無需人工參與
5、易用性:貼合現(xiàn)場操作人員使用,手動模式下存在多個小循環(huán)半自動,方便操作人員進(jìn)行穿料以及自動對收放卷擺臂進(jìn)行控制
6、張力:在收放卷過程中,要保證卷經(jīng)變大或變小,擺臂控制的收放卷速度能夠跟隨,并且通過線速度恒定實現(xiàn)自動收放卷有無材料時的報警動作
7、多功能:要求可實現(xiàn)單焊單貼,雙焊雙貼,單焊分次貼,極耳有無包膠等功能切換
二、硬件配置:
匯川設(shè)備:
序號
產(chǎn)品名稱
型號
備注
數(shù)量
1
hmi
it5070t
人機(jī)界面
1
2
plc
h3u-3232mt
控制器
1
3
ad模塊
am600-4ad
4路ad
2
4
輸入模塊
am600-3200end
32點輸入
3
4
輸出模塊
am600-3200etn
32點輸出
1
5
伺服電機(jī)
ismh1-40b30cb-u231z
400w電機(jī)
4
6
伺服驅(qū)動器
is620ps2r8i-iab-c
400w驅(qū)動
4
7
伺服電機(jī)
ismh1-75b30cb-u231z
750w電機(jī)
2
8
伺服驅(qū)動器
is620ps5r5i-iab-c
750w驅(qū)動
2
三、方案拓?fù)洌?br>四、方案說明:
采用匯川h3u以com1采用485形式通訊觸摸屏,采用canlink通訊伺服,采用脈沖+方向控制糾偏步進(jìn)電機(jī)
(一)方案優(yōu)點:
1、采用canlink通訊既保證了通訊穩(wěn)定也保證了通訊傳輸速率,通訊速率可達(dá)1m
采用匯川canlink形勢下控制伺服,canlink屬于有源通訊,抗擾力高于485通訊,且伺服與plc之間的通訊數(shù)據(jù)傳輸配置容易,并可針對現(xiàn)場實際條件選擇多種觸發(fā)形式,可實時進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,也可以選擇人為觸發(fā)事件傳輸,且采用canlink形勢下的通訊速率可達(dá)1m
2、采用匯川canlink控制伺服,可以采用集成指令,以及根據(jù)實際現(xiàn)場要求自定義添加相關(guān)映射參數(shù)
3、采用脈沖+方向控制糾偏步進(jìn)電機(jī),匯川plc輸出脈沖頻率可達(dá)200k,不降低步進(jìn)電機(jī)細(xì)分保證精準(zhǔn)度的情況下可以保證快速,穩(wěn)定的趨近設(shè)定的糾偏位置
(二)現(xiàn)場難點問題及解決方案說明:
1、收放卷動作中,要求擺臂不抖動,收放平穩(wěn)
采用h3u搭配ad模塊,采集擺臂電位計數(shù)據(jù),進(jìn)行死區(qū)算法(以穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)伺服不響應(yīng))超過穩(wěn)定區(qū)域內(nèi)以設(shè)定正反向搭配線性規(guī)劃轉(zhuǎn)速進(jìn)行補償實現(xiàn),收放卷過程中擺臂不抖動,并針對該方案實時被動采集即轉(zhuǎn)速即將到達(dá)給定死區(qū)限制值后自動規(guī)劃給定轉(zhuǎn)速提升或減小速度給定
2、無放料傳感器的情況下自動檢測放卷材料直徑實現(xiàn)自動停機(jī)
以線速度恒定公式,通過canlink讀取牽引+放卷轉(zhuǎn)速,因牽引單純帶材料而不是累計收材料,所以牽引線速度恒定已知實時計算放卷直徑,并通過現(xiàn)場人員設(shè)定直徑大于實際放卷反饋直徑實現(xiàn)自動停機(jī)的操作算法
3、焊接以及貼膠精準(zhǔn)度定位問題:
采用中斷形式接入伺服di9,無給定中斷信號伺服以plc給定信號動作,中斷檢測到位以中斷設(shè)定定長以及速度進(jìn)行運動,保證了時間相應(yīng)中斷定長給定信號,從而保證了定位精準(zhǔn)度
4、緩存處理邏輯:
采用動作完成,緩存?zhèn)鞲衅餍盘栍涗浀冗M(jìn)行控制,保證觸碰到緩存?zhèn)鞲衅鲿r,出現(xiàn)焊接貼膠正常動作,并根據(jù)傳感器跟定信號自動實現(xiàn)停止開啟后續(xù)加工器件的邏輯動作