火電廠冷卻塔故障發(fā)生后應該如何處理呢?火電廠在實際運行中,冷卻塔因為人為、天氣等各種原因而經常會發(fā)生各種故障,嚴重影響了活力發(fā)電廠發(fā)電機組的正常運行,而且還會造成發(fā)電機組過熱,影響發(fā)電機組的壽命,因此本文就簡單介紹發(fā)電機組冷卻塔故障的處理方法。
一、冷卻水塔重新配水,由于水塔內噴口徑過大,水量過快過多流到淋水填料內,造成循環(huán)的熱水在填料孔腔內冷熱交換不充分。將冷卻水塔內的老噴嘴進行全部折除,更換上經計算后確定小口徑的噴嘴2000個,將塔內中央豎井周圍噴嘴口徑改用¢26mm,把水調到水塔四周噴淋,同時增加水槽內水位高度,形成水壓,使熱水充分均勻濺散開,噴濺效果更加理想,冬季水塔運行也不易結冰。噴嘴口徑由θ34mm改為θ26mm,減小單位淋水密度,使水少量慢慢經過淋水填料內,進行充分的冷熱交換,以達到降低冷卻水溫目的。
二、在主水槽、配水槽兩側的噴濺因沒有加長,濺出的水一部分濺在水槽壁上,在水槽壁上形成水流,在主、配水槽下方無水,形成中空,通過在主、配水槽兩側的噴濺裝置增加300mm特長管,使水直接濺落到主、配水槽下方的填料上,這樣才能充分利用淋水面積,提高冷卻塔的效率。
三、目前各電廠*辦法是采用停塔人工掏通,有時剛投入使用一段時間,水塔本身內部的砼片等雜物就阻塞了噴咀,無形中造成至少10%噴咀不運行,有的只好在運行時掏阻噴咀,給工作人員造成一定的安全隱患,掏阻時不小心造成桶壞噴濺裝置,每年需更換一定量噴濺裝置,同時桶下的雜物流落到填料孔腔內造成填料孔腔阻塞,縮短填料使用年限,影響填料通風和冷熱交換,以上都是造成冷卻塔的冷卻效率下降的原因。
四、由于部分鋼筋混凝土式水槽出現破損、裂紋、倒塌,針對這個問題,采用新型材質環(huán)氧玻璃鋼,對出現裂紋、破損的水槽采用三布四油環(huán)氧玻璃鋼防腐修補加固方式,對倒塌的水槽采用拆除原鋼筋混凝土式水槽,更換為玻璃鋼水槽,玻璃鋼材質水槽重量輕,內壁光滑耐磨,水流速度快,不易結垢,水阻損失小,有良好的耐酸堿化學性能,串聯諧振
火電廠的發(fā)電機組過熱會對火電廠的正常發(fā)電工作造成相當大的困擾,因此在實際的工作中,電力工作者需要時刻關注冷卻塔的動態(tài),盡量維護冷卻塔的正常運轉,保障發(fā)電工作的正常有序進行。