將金屬鐵從含鐵礦物(主要為鐵的氧化物)中提煉出來的工藝過程,主要有高爐法,直接還原法,熔融還原法,等離子法。從冶金學角度而言,煉鐵即是鐵生銹、逐步礦化的逆行為,簡單的說,從含鐵的化合物里把純鐵還原出來。
一、概況
濟鋼煉鐵及鐵前生產(chǎn)系統(tǒng)由原料、燒結(jié)、球團、焦化、高爐工序組成。
1.燒結(jié)工藝
燒結(jié)是煉鐵原料準備的中間工序。主要工藝過程是將選礦廠來的精礦粉和回收的含鐵塵泥,混以燃料和溶劑,在高溫下燒結(jié)成塊,經(jīng)破碎、篩分后的燒結(jié)礦送入高爐煉鐵,篩下的粉末返回燒結(jié)燃料系統(tǒng)中心配礦。
2.燒結(jié)的原料
含鐵礦粉、焦粉、無煙煤、石灰石及其他冶金廢物(如鋼渣、含鐵塵泥、瓦斯灰、軋鋼鐵皮等)。
3.燒結(jié)污染源及特征
①廢氣來源:
燒結(jié)礦是煉鐵的主要原料。燒結(jié)工藝流程產(chǎn)生的廢氣有以下四種:
a.各種原料在卸落、破碎、篩分和貯存轉(zhuǎn)運過程中產(chǎn)生的常溫含塵廢氣;
b.混合料系統(tǒng)中產(chǎn)生的具有一定溫度的水氣——粉塵共生的氣體;
c.混合料在燒結(jié)機上燃燒時,產(chǎn)生含有煙塵、so2和nox的高溫煙氣;
d.燒結(jié)礦在破碎、篩分、貯存和運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生具有一定溫度的含塵廢氣。
②污染物特征:
a.燒結(jié)廠產(chǎn)生的廢氣和粉塵量大,含塵濃度高,污染嚴重。生產(chǎn)一噸燒結(jié)礦,大約產(chǎn)生6000-15000立方米廢氣和20-40千克粉塵;
b.廢氣中so2含量高。燒結(jié)廠使用的鐵礦粉、燃料、溶劑等都含有硫分,在燒結(jié)過程中,隨煙塵排入大氣。
精料是高爐冶煉實現(xiàn)高產(chǎn)低耗的基礎,燒結(jié)和球團工藝是原料在冶煉前進行準備和處理精料的重要措施。
礦石經(jīng)過燒結(jié)或球團成塊以后的“熟料”,不僅可以滿足冶煉對原料粒度的要求,而且在造塊過程中加入溶劑可以使原料達到自熔,這樣高爐冶煉就可以少加或不加石灰石。另外,在造塊的焙燒過程中可以除去原料中的有害雜質(zhì)硫等,對原料中的其他有益元素也可進行綜合回收。
二、優(yōu)化原料配置和生產(chǎn)工藝
為了改變落后局面,濟鋼通過優(yōu)化原料和生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu),采取了鋪底料、低溫燃燒、原料層操作工藝,提高原料(礦粉)和燃料品質(zhì),實施全熟料、全精料等清潔生產(chǎn)技術(shù)。
1.優(yōu)化原料及配置
(1)擴建原料場。
為穩(wěn)定燒結(jié)用料的配比,減少成份波動,改造了原料場。原料場在擴建前,占地面積為2.5萬平方米,儲存能力不足10萬噸,原料進廠機械化水平低,主要靠人工卸車,并且“一卸就滿,一吃就光”,嚴重制約了高爐生產(chǎn)。改造后的料場,占地面積由原來的25萬平方米增加到19.4萬平方米,年受料量400萬噸以上,混勻料年處理量255萬噸。
(2)提高原料(精礦)品位和燃料質(zhì)量。
在優(yōu)化原料、燃料結(jié)構(gòu)中,堅持低雜質(zhì)、高品位、益的原則。從原料采購抓起,制定了嚴格的采購標準,按照造球用鐵精粉品位和200目細度含量“雙65%”。
在制定年度配料計劃時,以實現(xiàn)煉鐵低渣量、鐵水成本低為目標,努力降低火爐料中的有害雜質(zhì),合理控制高爐爐渣三氧化二鋁含量,在保證公司內(nèi)含鐵廢料充分利用的同時,大量選用品位高,非金屬物含量低的巴西、澳大利亞、印度等進口礦,提高進口礦和高質(zhì)量礦使用比例,改變了過去大量吃雜礦、生礦,“買著便宜吃著貴”,鐵成本高的狀況。經(jīng)過優(yōu)化,1998年燒結(jié)礦的品位達到55.24%,高爐火爐品位達到56.9%,噸鐵渣量由1995年的509公斤降至390公斤,降低119公斤。
根據(jù)燒結(jié)生產(chǎn)要求,努力穩(wěn)定中和料的配比,提高中和料質(zhì)量。1998年二次料場供料率達到100%。通過加強工序質(zhì)量控制,使全鐵穩(wěn)定率和二氧化硅穩(wěn)定率大幅度提高,為穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量指標、降低團體燃耗創(chuàng)造了良好的條件。
通過優(yōu)化焦爐配煤結(jié)構(gòu),提高焦炭質(zhì)量,降低焦炭灰份,所有高爐用焦全面整料入爐,為高爐穩(wěn)定運行創(chuàng)造條件。對進廠煤按照提高焦炭強度,降低灰份、硫份,提高冶金焦率和降低焦炭成本的要求選擇煤礦、煤井,按結(jié)構(gòu)要求穩(wěn)定供應。利用自動配煤技術(shù),使各種煤的配比穩(wěn)定,發(fā)揮了各種煤的優(yōu)點和互補作用,配煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化,成本沒有增加,質(zhì)量明顯改善。為了利用低價值資源焦粉,開發(fā)了濕法細磨焦粉配煤技術(shù),為彌補弱粘性煤的不足,降低焦炭灰份、硫份,提高抗碎、耐磨強度發(fā)揮了重要作用,細磨焦粉配比2%,年配量2萬噸以上,年效益近900萬元。焦爐用煤結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,為高爐提供了的焦碳。1998年焦炭灰份降到11.91%,硫份降到0.52%,分別比1995年下降l.4和0.16個百分點,m40由1995年的75.7%提高到了83.7%,同時,煉鐵采用切焦機進行焦炭整粒,提高焦炭利用率2%以上。
(3)優(yōu)化溶劑結(jié)構(gòu)。
在優(yōu)化溶劑結(jié)構(gòu)方面,經(jīng)過多年的探索,分別不同容量燒結(jié)機生產(chǎn)礦的堿度進行了控制,對90平方米、36平方米燒結(jié)機生產(chǎn)的燒結(jié)礦堿度均保持在1.8左右,第二煉鐵廠24平方米燒結(jié)機生產(chǎn)的燒結(jié)礦堿度基數(shù)穩(wěn)定在1.7-1.8。第三煉鐵廠對平方米燒結(jié)機生產(chǎn)的燒結(jié)堿度控制在2.0。
為解決高爐渣中mgo含量低、爐渣性能差的問題,在36平方米燒結(jié)機配加4%的輕燒白云石粉和6%的水淬鋼渣,燒結(jié)礦mgo含量由過去的1.6%提高到2.3%。90平方米燒結(jié)機配加5%左右的破碎鋼渣,燒結(jié)礦中mgo含量提高到1.9%,高爐渣中mgo含量達到9-11%,爐渣堿度由1.19降到1.5,使爐渣流動性改善,脫硫效率提高。配加鋼渣后燒結(jié)礦強度提高,含粉率下降,滿足了高爐強化冶煉的需要。
90平方米燒結(jié)機燒結(jié)礦含粉率由20%以上下降到13.29%。36平方米燒結(jié)機燒結(jié)礦含粉7.99%下降到7.14%。實驗證明,每配用100噸鋼渣,相當于回收鐵礦粉28噸,輕燒白云石20噸,生石灰16噸,按1998年價格測算,每噸鋼渣直接效益為137元,1998年兩個燒結(jié)廠共消化鋼渣22萬噸,年經(jīng)濟效益3014萬元。在球團礦生產(chǎn)方面,使用-260網(wǎng)目鎂質(zhì)復合粘結(jié)劑代替-200網(wǎng)目純膨潤土,不僅降低了膨潤土用量,提高了球團礦品位,而且提高了球團礦mgo含量,改善了球團礦冶金性能。使用一260網(wǎng)目膨潤土后,噸球團礦粘結(jié)劑消耗降低5千克。
2.優(yōu)化生產(chǎn)工藝措施
優(yōu)化生產(chǎn)工藝主要包括:對原有燒結(jié)設備更新、改造,實行低溫原料層操作,小球工藝等新技術(shù)、新工藝。
(1)新建燒結(jié)機。
為提高燒結(jié)機水平,增加產(chǎn)量,保證全高爐、全熟料生產(chǎn)。1994年,新建了兩臺90平方米燒結(jié)機和一座8平方米球團豎爐,改造了36平方米燒結(jié)機,對原有燒結(jié)設備進行了系統(tǒng)改造,年生產(chǎn)熟料能力由200萬噸提高到了480萬噸以上。1996年底實現(xiàn)了全公司12座高爐全熟料。停用了質(zhì)量差、消耗高的24平方米燒結(jié)機和對平方米燒結(jié)機。隨后又經(jīng)配套改造,技術(shù)經(jīng)濟指標不斷地得到提高。
(2)提高原料層工藝水平。
原料層的厚薄對燒結(jié)過程有很大影響。料層薄、機速塊,雖然能提高燒結(jié)速度和產(chǎn)量。但在薄料層燒結(jié)時表層質(zhì)量差的燒結(jié)礦數(shù)量相對增加,降低了燒結(jié)礦的平均強度,使返礦和粉末礦增多。同時燒結(jié)過程自動蓄熱作用受到削弱,增加了固體燃料消耗,使燒結(jié)礦中氧化鐵(feo)含量增高,還原性變壞。
有關(guān)資料表明,料層厚度每提高10毫米,可節(jié)約固體燃料1.0-1.5公斤。此外,還可減輕燒結(jié)機、引風機和風管磨損,降低抽風系統(tǒng)含塵量,提高燒結(jié)礦品位,降低燒結(jié)礦中氧化鐵的含量,該善蓄熱條件,提高熱能利用率。
在較低的燒結(jié)溫度下對燒結(jié)混合料進行燒結(jié)是近年來開發(fā)的一種新工藝。采用新工藝生產(chǎn)的燒結(jié)礦具有還原性高,冷強度高,軟化區(qū)間窄和低溫還原粉化率低,生產(chǎn)粉塵量少等優(yōu)點。
結(jié)合燒結(jié)稅改造實行了原料層低溫操作。90平方米燒結(jié)機料展由500毫米增加到700毫米,生產(chǎn)能力提高10%以上,每噸燒結(jié)礦固體燃料消耗降低8公斤,隨后降新技術(shù)又進行推廣到36平方米燒結(jié)機,料層厚度由380毫米增加到600毫米,年生產(chǎn)能力提高了10萬多噸,煤噸燒結(jié)礦固體燃料消耗降6公斤。改造后,兩臺90平方米燒結(jié)機和兩臺36平方米燒結(jié)機增加燒結(jié)礦40萬噸,為停止質(zhì)量差,消耗高,產(chǎn)塵量大的24平方米燒結(jié)機和33平方米燒結(jié)機創(chuàng)造了條件。
(3)小球燒結(jié)工藝。
傳統(tǒng)的燒結(jié)法是將粉礦、燃料和溶劑按一定比例混合,利用其中燃料燃燒產(chǎn)生的熱量局部生成液相物,利用生成的熔融體使散料顆粒結(jié)成塊狀燒結(jié)礦。而傳統(tǒng)球團是將精粉和溶劑、粘結(jié)劑混合后,壓成或滾成直徑10-30毫米的生球,然后經(jīng)過干燥和焙燒使之固結(jié)。
小球燒結(jié)工藝是先將礦粉和溶劑按一定比例混合造球,并在球外滾上一層焦粉,然后再在燒結(jié)機上進行燒結(jié)。
小球燒結(jié)工藝與傳統(tǒng)燒結(jié)工藝相比:
①小球燒結(jié)工藝可在簡單的生產(chǎn)工藝中,同時使用燒結(jié)原料和球團原料。而以前這兩種原料需要采用兩種工藝來處理。
②小球燒結(jié)工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品為球團燒結(jié)礦,其還原度和低溫還原粉化率均有所改善,克服了燒結(jié)礦粒度不夠均勻和球團礦的高溫還原度低和軟化性能差的缺點。
③小球燒結(jié)可提高產(chǎn)量。因為小球燒結(jié)粒度均勻,強度較好,改善了料層內(nèi)部的氣體動力分布狀況,提高了原始混合透氣性能,同時也改善了水分蒸發(fā)條件,使干燥帶厚度減薄。
④由于小球料的堆比重和粒度較大,燃料分布均勻,使小球軟化后生成的燒結(jié)餅的單位阻力比普通料略高,提高了產(chǎn)品的強度。
⑤降低爐料含粉率,推行了大批量操作。
⑥*煉鐵廠高爐所用的燒結(jié)礦大部分來自90平方米燒結(jié)機,雖然燒結(jié)礦生產(chǎn)中返粉量大幅度降低,但發(fā)現(xiàn)在火爐前倒運過程中,皮帶間的落差使燒結(jié)礦粉碎量較大。經(jīng)過多次試驗,皮帶間加一條小皮帶,降低皮帶間的落差,實現(xiàn)了燒結(jié)礦“軟著陸”,不僅減少了物料的飛揚改善了環(huán)境,而且降低了燒結(jié)礦含粉率。
為凈化入爐料,1994年濟鋼對一煉鐵高爐槽下篩分系統(tǒng)進行了改造,采用懸壁篩網(wǎng)技術(shù)改造的彈性共振篩后,在全公司幾座高爐推廣使用,使用篩分效率提高到89%,是原慣性直線振篩的376倍,且*連續(xù)使用不堵篩孔,使火爐料含粉率由原來的11.83%降到5%以下,噸鐵爐塵噴出量由原來的60公斤降到20公斤以下,*地凈化了爐料。
在實現(xiàn)全熟料的基礎上,經(jīng)過不斷努力及爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,基本上實現(xiàn)了精料火爐。*煉鐵廠在精料基礎上,于1997年下半年開始實施大料批操作。經(jīng)過一年多的不斷完善及改進,目前料批已穩(wěn)定在16-17噸之間,礦批較1996年增加7-8噸。由于礦批加大,煤氣流分布均勻,煤氣利用改善,混合煤氣co2由過去的17.3%提高到18.51%,爐體熱負荷降低1/6,對延長爐體起有積極作用。據(jù)估算,僅煤氣co2提高,可降低焦比20公斤/噸。同時主要兩個廠在大批量操作方面也取得一定效果。礦批由1.6噸提高到3.5噸,煤氣(co2)利用率提高到16%以上。
三、合理配置原料和優(yōu)化生產(chǎn)工藝的成效
通過燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)和配置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,焦炭和燒結(jié)礦產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高,高爐主要指標明顯改善。
(l)由于入爐料質(zhì)量穩(wěn)定了高爐冶煉操作,利用系數(shù)大幅度提高。1998年達到2.692,與1995年相比,提高了0.402,其中*煉鐵和第三煉鐵廠高爐利用系數(shù)分別達2.744和2.9。全系統(tǒng)年產(chǎn)鐵增加了71%。
(2)高爐火爐焦比,由1995年的536公斤/噸降至1998年的476公斤/噸,下降了11.1%。
(3)火爐非金屬量由1998年與1995年相比,降低了32.5萬噸,噸鐵渣由1995年的509公斤/噸下降至1998年的390公斤/噸,下降了23.38%。
(4)生鐵成本下降了3.88%。