我廠#2機(jī)dcs改造中,電氣的控制系統(tǒng)(ecs部分)也進(jìn)入dcs系統(tǒng),這就為實(shí)現(xiàn)順控并網(wǎng)提供了可能性。
順控概念在dcs中早已得到很廣泛的應(yīng)用,且技術(shù)與可靠性都早已很高了,所以應(yīng)用在電氣的并網(wǎng)過(guò)程中,正是發(fā)揮dcs作用的一大表現(xiàn),大大提高了機(jī)組運(yùn)行的自動(dòng)化水平,減少誤操作的可能性,減少維護(hù)量。從理論上講,的狀態(tài)是一個(gè)按鈕實(shí)現(xiàn)從零起升速升壓至自動(dòng)同期裝置并網(wǎng)一步完成。但考慮到可靠性問(wèn)題以及實(shí)際設(shè)備運(yùn)行情況,順控并網(wǎng)在我廠實(shí)現(xiàn)的是分兩步走的方法。
*步,在汽機(jī)控制系統(tǒng)中零起升速至額定;第二步,在外圍條件都滿足的情況下啟動(dòng)及完成零起升壓及自動(dòng)并網(wǎng)。具體步驟如下;1)合上k2,k4開(kāi)關(guān),檢查永磁機(jī)電壓大于100v;2)合上41mk,檢查空載參數(shù)正常;3)逐漸升壓至20kv,請(qǐng)求deh同期;4)在deh允許同期的條件下投入外同期裝置;5)通過(guò)同期裝置合上主開(kāi)關(guān)后退出同期裝置。
這次在我廠#2機(jī)組上順控并網(wǎng)的成功投入,在很大程度上也與dcs系統(tǒng)及avr系統(tǒng)的成功配合分不開(kāi),因?yàn)樵陧樋夭⒕W(wǎng)的整個(gè)過(guò)程中,其他步驟都與傳統(tǒng)dcs系統(tǒng)中的順控?zé)o大的差別,唯有升壓過(guò)程要與avr有一個(gè)配合的過(guò)程,即如何以*的速率指導(dǎo)avr升壓,做到既快又穩(wěn)。這也就是我廠在順控并網(wǎng)邏輯中重點(diǎn)解決的一個(gè)重要環(huán)節(jié),正因?yàn)槲覀冊(cè)谶@個(gè)環(huán)節(jié)上的成功,使得我廠#2機(jī)組才能在開(kāi)機(jī)過(guò)程中一次并網(wǎng)成功。
備用電源自動(dòng)投入裝置是電廠自動(dòng)裝置中一個(gè)很重要的部分,它關(guān)系到整個(gè)電廠廠用電系統(tǒng)的可靠性。而要保證廠用電系統(tǒng)的可靠性,首要的條件是動(dòng)作速度方面的要求,所以備自投進(jìn)入dcs系統(tǒng),首先要解決一個(gè)速度問(wèn)題。
就dcs系統(tǒng)本身而言,因其面對(duì)的是整個(gè)電廠的控制,包含的i/o點(diǎn)數(shù)龐大,處理的運(yùn)算復(fù)雜,有大量的通訊信息,所以其整體的反應(yīng)速度很難達(dá)到毫秒級(jí)的要求;而備自投卻要求系統(tǒng)能針對(duì)故障快速作出正確的響應(yīng),所以如果采用傳統(tǒng)的用i/o卡件采集現(xiàn)場(chǎng)來(lái)的信號(hào),經(jīng)上部單元處理,然后再下傳給下部i/o卡件輸出動(dòng)作這種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)備自投的話,從邏輯上看很簡(jiǎn)單,但時(shí)間上的要求就肯定達(dá)不到了。
另外考慮到備自投功能的重要性,要在緊急情況下處理故障,盡快恢復(fù)供電,所以新華公司結(jié)合以往的硬件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),綜合考慮備自投本身的特殊要求,開(kāi)發(fā)了備自投硬件板――bzt卡與bzt端子板。
bzt卡的主要特性為:
1、89c51微處理機(jī)控制,主頻為11.0592hz
2、系統(tǒng)總線隔離驅(qū)動(dòng)
3、開(kāi)關(guān)量輸入/輸出隔離,隔離電壓1500v
4、led狀態(tài)指示
5、延遲上電,可帶電插拔模板
6、全新低功耗設(shè)計(jì)pmax<3.3w
我廠#2機(jī)改造中要求實(shí)現(xiàn)的備自投共可分為三部分:380v工作2a,2b段工作電源備用電源自投;380v保安2a,2b段工作電源備用電源自投及事故照明2段工作電源備用電源自投。采用3塊新華公司備自投卡bzt卡實(shí)現(xiàn),其中380v工作段備自投用一塊bzt卡,380v保安段備自投用一快bzt卡,事故照明2段備自投用一快bzt卡。
整個(gè)自投邏輯全部在bzt上獨(dú)立完成,無(wú)需上部dpu的干預(yù),但運(yùn)行人員可以在操作員畫(huà)面上對(duì)各個(gè)自投功能進(jìn)行投切操作(即對(duì)lk把手的投切),而低電壓跳閘邏輯則在上部dpu內(nèi)完成,并且在上部dpu內(nèi)實(shí)現(xiàn)高低壓母線之間時(shí)間上的配合,整個(gè)系統(tǒng)協(xié)同工作,完成從跳閘到自投的整個(gè)過(guò)程。
此系統(tǒng)安裝后,經(jīng)各種模擬試驗(yàn),均能正確動(dòng)作,且反應(yīng)時(shí)間在100ms以內(nèi),足以滿足備自投對(duì)時(shí)間的要求。總結(jié)這次備自投的整個(gè)調(diào)試與投入過(guò)程,在取得*成功的基礎(chǔ)上,本人覺(jué)得還有如下幾個(gè)方面希望新華公司能給予完善:
1、對(duì)低電壓跳閘回路,現(xiàn)在由dpu邏輯實(shí)現(xiàn),由dpu實(shí)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)在于組態(tài)方便、易懂,而缺點(diǎn)在于無(wú)法達(dá)到到毫秒級(jí)的延時(shí)(在高低壓的配合中用),且在dpu掉電或死機(jī)下,bzt卡就無(wú)法單獨(dú)完成自投過(guò)程。
2、bzt卡件的運(yùn)行情況外部觀察不方便,如能增加一個(gè)外部智能手操,用于dpu死機(jī)時(shí)對(duì)bzt的監(jiān)視與控制。
綜上所述,可以看到備自投及順控并網(wǎng)部分在我廠#2機(jī)組的應(yīng)用還是很成功的,而且使我廠的機(jī)組運(yùn)行參數(shù)更穩(wěn)定,自動(dòng)化水平得到了全面提高,減輕了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。