工程機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)的特點(diǎn)是,配件、工具、設(shè)備及油料等的供應(yīng)都有困難,而且作業(yè)環(huán)境較差,根據(jù)長(zhǎng)年的工作經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出五種應(yīng)急方法。
1、換件修理法
用完好備用零部件更換已經(jīng)損壞的零部件。此法不論平時(shí)大修或是現(xiàn)場(chǎng)快速修理師均可采用。需注意的是,換件前,對(duì)總成部件的拆裝工藝和配合要求必須搞懂。拆卸軸承、齒輪,膠帶輪和液壓件等零件時(shí),要用專(zhuān)業(yè)工具,不能用錘擊以免造成零件損壞。分解變矩器、變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)總成件時(shí),須嚴(yán)格按照拆卸工藝要求辦,避免軸頸劃傷和精密偶件配合面損壞。
2、零件換位法
用自身零部件換位安裝或?qū)⑵涓淖儼惭b位置和方向,以期達(dá)到恢復(fù)原有功能的一種修理方法,例如:
(1)有臺(tái)w4―60c型挖掘機(jī),其鏟斗紅活塞y形油封損壞,造成內(nèi)漏,工作速遞變慢。由于施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有備件,于是將其與右支腿液壓缸的活塞油封調(diào)換。這樣,即可在短時(shí)間內(nèi)使工作裝置液壓系統(tǒng)恢復(fù)工作,雖然右支腿液壓缸油封漏油導(dǎo)致其發(fā)“軟”,但仍能維持整機(jī)的工作。
(2)有臺(tái)zl一40型裝載機(jī),其主液壓泵損壞,分解后檢查發(fā)現(xiàn),前、后側(cè)板青銅耐磨層及被動(dòng)齒輪的齒面均有不同程度的磨損。由于更換總成本費(fèi)用大,價(jià)值現(xiàn)場(chǎng)有遠(yuǎn)離維修站點(diǎn),根據(jù)前、后側(cè)板和被動(dòng)齒輪輪面的磨損均為單向磨損,且前、后側(cè)板和主、被動(dòng)齒輪的結(jié)構(gòu)尺寸分別完全相同的特點(diǎn),遂決定將前、后側(cè)板調(diào)換位置安裝,并將被動(dòng)齒輪翻轉(zhuǎn)180度安裝,這樣,使前、后側(cè)板青銅耐磨層摩擦方向和原摩擦方向相反,使被動(dòng)齒輪未磨損的齒面成為工作面,從而恢復(fù)了裝載機(jī)的正常工作。
(3)由于w4―60c型挖掘機(jī)的工作泵與zl-50型裝載機(jī)的轉(zhuǎn)向泵均為cbg2型裝載機(jī)的裝箱泵均為cbg2~齒輪泵,安裝尺寸相同,且旋轉(zhuǎn)方向相反。根據(jù)cbg系統(tǒng)齒輪泵可將泵體及前、后側(cè)板增色旋轉(zhuǎn)180度并重新裝配即可改變其旋轉(zhuǎn)方向這一特點(diǎn),將其重新裝配后交換使用,可定期改變泵體內(nèi)零件的摩擦方向,這樣可大大延長(zhǎng)泵的壽命。
(4)發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪齒圈因單邊磨損而影響發(fā)動(dòng)機(jī)正常啟動(dòng)時(shí),也可將齒圈翻面安裝使用。
3、改制代替法
這是一種就地取材,充分利用身邊材料,代替工程機(jī)械已經(jīng)損壞的零部件的一種修理方法。主要用于墊圈、油封、油管、散熱器和導(dǎo)線等臨時(shí)代替。例如:
(1)有臺(tái)w4―60c型挖掘機(jī),因液壓油散熱器損壞,油液外漏嚴(yán)重。由于施工緊張、修理已來(lái)不及。于是決定將液壓油強(qiáng)制和自然的綜合冷卻方式變?yōu)閱我坏淖匀焕鋮s方式;即用一個(gè)油箱代替液壓油散熱器,并與原液壓油箱串聯(lián)連接,這樣即可蠻子系統(tǒng)的散熱要求,使挖掘機(jī)的工作恢復(fù)了正常。
(2)有臺(tái)zl-40型裝載機(jī),其動(dòng)臂缸活塞油封損壞,后采用三角膠帶代替活塞油封,使其很快恢復(fù)了工作。具體做法:先截取一段普通廢舊三角膠帶,其長(zhǎng)度與活塞油封外圓周的長(zhǎng)度相同,然后用磨削琺為其頂端整形,使其頂寬大于活塞油封環(huán)槽寬1-1.5mm,并將其接頭處切成45度角,增加接觸面積,減少泄露。裝配后,逸臺(tái)裝載機(jī)持續(xù)工作了40多個(gè)臺(tái)班,如期的完成了施工任務(wù)。
(3)平時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)的修理中,還采用過(guò)如下的方法:用普通塑料管代替燃油系的回油軟管,用可口可樂(lè)飲料瓶制作塑料墊圈以替代低壓油路的密封墊圈,用135柴油機(jī)的b型噴油泵替代ii號(hào)噴油泵等。這些方法簡(jiǎn)單易行,臨時(shí)解決了應(yīng)急維修的需要。
4、短接棄置法
將工程機(jī)械液壓系統(tǒng)、齊魯系統(tǒng)和燃油供給系統(tǒng)與電器設(shè)備中的油管、氣管或電路進(jìn)行短接,越過(guò)已經(jīng)產(chǎn)生故障的零件而將管路可直接連接起來(lái),快速的恢復(fù)工程機(jī)械的作業(yè),也不失為一種修理方法。例如;
(1)有臺(tái)zl-50p/裝載機(jī),由于駕駛員在晚間未放掉冷卻水,致使機(jī)油散熱器凍裂,這在工地上短時(shí)間內(nèi)無(wú)法修復(fù),于是決定拆掉機(jī)油散熱器,使機(jī)油管直接與集體油道接通,將機(jī)油散熱器水管短接,迅速恢復(fù)了裝載機(jī)的作業(yè)。
(2)有臺(tái)tl-180型快速推土機(jī),其轉(zhuǎn)型系溢流閥出現(xiàn)了故障,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配件,采取可“斷路法”使其恢復(fù)了工作。即將溢流閥先導(dǎo)閥閥芯油孔堵死,或直接使溢流閥進(jìn)油孔封閉:但要求駕駛員在作業(yè)時(shí)必須使發(fā)動(dòng)機(jī)油門(mén)處于中等位置,不可在大油門(mén)情況下工作。
(3)有臺(tái)w4-60c型挖掘機(jī),工作中甲泵突然損壞,液壓系統(tǒng)癱瘓,采用三通接頭,將甲泵與乙泵的出油管直接相連,使乙泵單獨(dú)向液壓系統(tǒng)供油,及時(shí)的恢復(fù)了液壓系統(tǒng)的工作。
(4)有臺(tái)zl-50型裝載機(jī),其流量分配閥閥桿彈簧折斷,一時(shí)無(wú)法恢復(fù),遂決定將閥桿拆掉,使閥體變成一個(gè)多通路的接頭,連通油路。雖然使系統(tǒng)失去了油量調(diào)節(jié)分配的作用,但可以暫時(shí)的進(jìn)行鏟裝作業(yè)。短接棄置法只是一種應(yīng)急的方法。
5、元件修理法
采用機(jī)械加工、焊接、研磨、粘補(bǔ)和爆破等方法快速修復(fù)損壞的零件。例如:
一臺(tái)挖掘機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)了6000h且更換了全機(jī)液壓油后,突然發(fā)生動(dòng)臂與斗桿工作緩慢、無(wú)力,右邊履帶不能行走的故障。經(jīng)檢查,該機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)工作正常,液壓系統(tǒng)無(wú)異響、無(wú)泄漏和滲漏現(xiàn)象,履帶張緊度也合適。
根據(jù)故障現(xiàn)象,初步診斷故障的可能點(diǎn)是:2號(hào)泵及其溢流閥、中心回轉(zhuǎn)接頭、行走馬達(dá)以及先導(dǎo)系統(tǒng)。于是,先測(cè)試2號(hào)泵的壓力和先導(dǎo)系統(tǒng)的壓力,結(jié)果一切正常,從而排除了2號(hào)泵及其溢流閥有故障的可能性。為避免盲目拆卸,用絲堵堵住回轉(zhuǎn)接頭的底部,截?cái)嗷剞D(zhuǎn)接頭去行走馬達(dá)的油路,經(jīng)測(cè)試壓力也正常,排除了回轉(zhuǎn)接頭泄露與竄油的故障。為了判斷行走馬達(dá)有無(wú)故障,在中央回轉(zhuǎn)接頭處將左、右回轉(zhuǎn)馬達(dá)的管路進(jìn)行了對(duì)換連接,結(jié)果及其右行走正常,左行走卻出現(xiàn)了故障。這樣,就排除了行走馬達(dá)有故障的可能。
通過(guò)以上的檢驗(yàn),已排除2號(hào)泵溢流閥,中央回轉(zhuǎn)接頭和行走馬達(dá)的故障,使故障點(diǎn)集中在2號(hào)泵上了。由于其壓力正常,說(shuō)明故障原因很可能出在其排量上。通過(guò)換位實(shí)驗(yàn),證明故障點(diǎn)在泵調(diào)節(jié)器上。
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)由換向閥彈簧上落下的一個(gè)極小的片狀金屬屑將其閥柱與套筒卡成一體,使泵閥節(jié)器失去了調(diào)節(jié)作用,將其卡死在最小排量上了。清洗并裝復(fù)后,故障排除。
一臺(tái)r942型液壓挖掘機(jī),在施工中出現(xiàn)了動(dòng)臂提升無(wú)力,左回轉(zhuǎn)緩慢的故障,當(dāng)繼續(xù)作業(yè)0.5h后,油溫一升高,動(dòng)臂就無(wú)法提升了,同時(shí)左回轉(zhuǎn)幾乎不能轉(zhuǎn)動(dòng)。分析認(rèn)為:在其他動(dòng)作正常、主泵和主溢流閥也完好的情況下,引起動(dòng)臂無(wú)力的原因可能是:主控制閥與滑閥閥芯與閥體因磨損導(dǎo)致間隙過(guò)大。造成內(nèi)漏較大;過(guò)載閥和補(bǔ)油閥損壞或調(diào)壓過(guò)低;動(dòng)臂缸密封損壞導(dǎo)致內(nèi)泄大;先導(dǎo)控制油路有故障。
我們?cè)谟蜏?5―55攝氏度時(shí),對(duì)上述4個(gè)原因逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查。結(jié)果前3項(xiàng)均沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,但在檢查先導(dǎo)油路時(shí),發(fā)現(xiàn)控制提升動(dòng)臂的先導(dǎo)閥手柄下有漏油現(xiàn)象;發(fā)動(dòng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),測(cè)得動(dòng)臂提升先導(dǎo)壓油只有2mpa(標(biāo)準(zhǔn)值為3.3mpa),在這樣低的先導(dǎo)油壓控制下,自然不能將主控制閥閥芯推到最大行程的位置,因此系統(tǒng)內(nèi)的流量、壓力均不夠,從而造成動(dòng)臂提升無(wú)力。解體先導(dǎo)閥后發(fā)現(xiàn),柱塞套內(nèi)的o型密封圈已損壞。換新后試機(jī),動(dòng)臂提升已恢復(fù)正常。
出現(xiàn)左回轉(zhuǎn)緩慢現(xiàn)象的主要原因可能是,主控制閥有故障或先導(dǎo)油路異常。逐項(xiàng)檢查后發(fā)現(xiàn),過(guò)載閥上的先導(dǎo)閥錐閥芯磨損嚴(yán)重(約0.10mm的磨損)。在高精度外圓磨床上修磨后,裝機(jī)實(shí)驗(yàn)時(shí),左、右回轉(zhuǎn)都正常了。