DHP50臥式加工中心B軸故障診斷與排除方法

發(fā)布時間:2024-07-14
摘要 dhp50臥式加工中心b軸的結(jié)構(gòu)和鎖緊原理;b軸故障現(xiàn)象及故障診斷與排除方法。
一、b軸基本結(jié)構(gòu)和鎖緊原理 b軸轉(zhuǎn)臺安裝在沿z軸移動的工作臺上(圖1),通過底部的2個圓柱銷把轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動傳遞給圓光柵編碼器,將旋轉(zhuǎn)位置信號反饋給數(shù)控系統(tǒng),實現(xiàn)對轉(zhuǎn)臺角度的控制。
該轉(zhuǎn)臺采用回轉(zhuǎn)環(huán)型伺服力矩電機(jī),此類電機(jī)是交流同步電機(jī)與直線電機(jī)的有機(jī)結(jié)合。在回轉(zhuǎn)運動中由回轉(zhuǎn)環(huán)型力矩電機(jī)直接驅(qū)動回轉(zhuǎn)運動,可以省去齒輪等各種中間環(huán)節(jié),并能得到高的動態(tài)性能和好的定位精度。這種驅(qū)動系統(tǒng)無磨損、維護(hù)簡便。
機(jī)床上電后,為保證加工精度,轉(zhuǎn)臺(即b軸)不轉(zhuǎn)動時通過液壓鎖緊(圖2)。當(dāng)轉(zhuǎn)臺鎖緊時,電磁閥yv.112.3由plc通電驅(qū)動,額定90×105pa壓力的液壓油通往液壓橡膠膨脹圈,膨脹后擠壓彈性銅脹圈,使其抱緊扭矩伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子,進(jìn)而固定轉(zhuǎn)臺。當(dāng)轉(zhuǎn)臺松開時.電磁閥失電,液壓橡膠膨脹圈與油箱相連通直接泄壓,彈性銅脹圈復(fù)位,轉(zhuǎn)臺松開。
二、故障現(xiàn)象及解決過程
1.現(xiàn)象
臥式加工中心dhp50采用fanuc一16m數(shù)控系統(tǒng),開機(jī)后只有b軸采用相對編碼器,所以需要回零,正常情況下需要轉(zhuǎn)動2周左右。但b軸在回零過程中,只轉(zhuǎn)動30°左右即停止,并出現(xiàn)454#報警:b axis:illegalrotor pos detect伍軸位置檢測錯誤);436#報警:b axis:softthermal ovc (b軸軟件檢測熱保護(hù))。
2.原因分析及處理
出現(xiàn)報警的原因:轉(zhuǎn)臺底部的圓光柵編碼器或其連接線路損壞;轉(zhuǎn)臺在轉(zhuǎn)動過程中受到的阻力太大,超出其設(shè)計載荷。
處理方法:修改數(shù)控系統(tǒng)的參數(shù),屏蔽掉b軸的圓光柵,使該軸變?yōu)榘腴]環(huán)軸。修改數(shù)控系統(tǒng)的參數(shù)步驟如下:①打開參數(shù)鎖,將參數(shù)2213的第7位和參數(shù)2229的第0位置為“0”;②cnc斷電;③cnc上電;④將參數(shù)2213的第7位置為“1”;⑤cnc斷電;⑥cnc上電;⑦將參數(shù)2229的第。位置“1”,此時cnc不用斷電;⑧選擇“jog”模式,選中b軸;⑨選擇“keyext”,按下“mch mngt”,“manual fct”,“exec”。
啟動機(jī)床,在b軸運動過程中,故障依舊。因此,判斷該故障不是圓光柵編碼器的問題,而是b軸電機(jī)轉(zhuǎn)動時阻力過大造成的。同時也證明圓光柵編碼器的連接線路沒有損壞,排除了*個原因。
機(jī)床斷電后,b軸轉(zhuǎn)臺是不能鎖緊的,通過咨詢,確認(rèn)這時轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)臺的力量不需要很大。但實際上,在加力杠桿的幫助下,人工轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)臺仍非常困難,進(jìn)而確認(rèn)故障是由于轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動阻力過大而造成的。此時懷疑b軸轉(zhuǎn)臺液壓鎖緊系統(tǒng)未能*松開。先檢查外圍控制電路和液壓回路,當(dāng)機(jī)床通電后,plc輸出點y.6.4即為高電平+24v,驅(qū)動電磁閥yv.112.3,使液壓油通往液壓橡膠膨脹圈(圖2),即可以鎖緊b軸。并且壓力開關(guān)sp. 111.0檢測到壓力,把+24號送往plc輸入點x.1.0。當(dāng)b軸需要轉(zhuǎn)動時,plc輸出點y.6.4為低電平0v,電磁閥yv.112.3失電,液壓橡膠膨脹圈與油箱相通泄壓,plc輸入點x.1.0為低電平,這時數(shù)控系統(tǒng)驅(qū)動b軸轉(zhuǎn)矩伺服電機(jī)帶動轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動。經(jīng)檢測,plc各輸入輸出點信號、電磁閥動作正常,液壓管路通暢。
此時只能拆開b軸轉(zhuǎn)臺進(jìn)行維修,首先拆下轉(zhuǎn)臺中心液壓油分配器,然后卸下轉(zhuǎn)臺安裝座的固定螺釘,把轉(zhuǎn)臺和安裝座整體吊離工作臺。轉(zhuǎn)臺頂面朝下放置,再拆下轉(zhuǎn)矩伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子如圖3所示。經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)軸承安裝座上有很多銹跡,懷疑安裝座由于生銹與轉(zhuǎn)矩電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)阻力過大。用砂紙去除銹跡,煤油清洗后,重新裝上轉(zhuǎn)矩伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子。旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺安裝座(因為轉(zhuǎn)臺倒置在桌面上,只能相對轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)臺安裝座),發(fā)現(xiàn)阻力仍然很大。又拆除轉(zhuǎn)矩伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子,把百分表固定在中心轉(zhuǎn)臺上,旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺安裝座,檢查彈性銅4圈側(cè)面,即轉(zhuǎn)臺鑼緊時與電機(jī)轉(zhuǎn)子的摩擦面(圖3)。發(fā)現(xiàn)該圓柱面跳動0.3mm,經(jīng)分析,認(rèn)為該數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常范圍。該側(cè)面由寬度0.2mm的縫隙分割為20片鱗片,數(shù)個鱗片由于長期在鎖緊時受壓產(chǎn)生塑性變形,不能復(fù)位。因而當(dāng)b軸松開,液壓橡膠膨脹圈對其壓力消失后,不能復(fù)位的鱗片仍與電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致b軸異常。在百分表的測量下,利用外力,使不能復(fù)位的鱗片恢復(fù)原位置,圓柱面跳動達(dá)到0.05mm。重新裝上轉(zhuǎn)矩伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子,旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺安裝座,轉(zhuǎn)動正常,故障排除。
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